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- | ====== KK Quattrocopter ====== | + | ====== KK(2) Quattrocopter ====== |
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- | * Länge/ | + | * Motorabstand: 32cm |
- | * Motorabstand: | + | * Motorabstand |
- | * Gewicht: ca 700g | + | * Gewicht: ca 740g mit Akku |
* Steuerung: KK Multicopter Platine Nick/ | * Steuerung: KK Multicopter Platine Nick/ | ||
- | * Motor: 4x [[hk> | + | * Motor: 4x [[hk> |
* Regler: 4x [[hk> | * Regler: 4x [[hk> | ||
* Empfänger: [[hk> | * Empfänger: [[hk> | ||
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* Schub: ca g | * Schub: ca g | ||
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Nachdem der Tri ja wirklich prima fliegt, man aber beim rumheizen doch wegen der fehlenden Leistung am Heck doch an die Grenzen kommt gibts jetzt noch nen neuen Quattro. | Nachdem der Tri ja wirklich prima fliegt, man aber beim rumheizen doch wegen der fehlenden Leistung am Heck doch an die Grenzen kommt gibts jetzt noch nen neuen Quattro. | ||
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Gestern wieder 4 Akkus mit der Acro-Firmware verflogen es macht einfach nur Spass! Loope und Rollen klappen jetzt in alle Richtungen, auch mehrfach, mit Vollschub rumbolzen geht auch prima. Es treten aber scheinbar ganz ordentliche Kräfte auf, ich hab wieder im Flug ne Haube eingebüßt und 2x is mir der Akku aus dem Klett gerutscht - zum Glück halten die Dean Stecker sehr gut so das man mit hängendem Akku weiterfliegen kann - hier muss ich noch nachbessern... | Gestern wieder 4 Akkus mit der Acro-Firmware verflogen es macht einfach nur Spass! Loope und Rollen klappen jetzt in alle Richtungen, auch mehrfach, mit Vollschub rumbolzen geht auch prima. Es treten aber scheinbar ganz ordentliche Kräfte auf, ich hab wieder im Flug ne Haube eingebüßt und 2x is mir der Akku aus dem Klett gerutscht - zum Glück halten die Dean Stecker sehr gut so das man mit hängendem Akku weiterfliegen kann - hier muss ich noch nachbessern... | ||
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+ | Mittlerweile habe ich das KK2 auf dem Kopter ausprobiert, | ||
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+ | So, Neuaufbau vollzogen, Diesmal der Einfachheit halber mit einer Flyduino Centerplate, | ||
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+ | Hammer die kk2 Platine, ich habe P und I Werte jetzt extrem knackig eingestellt, | ||
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Ich garantiere bei meinen Bauberichten und Teilelisten keine Vollständigkeit etc...es wird aus den Teilen gebastelt die gerade herumliegen.
Bitte keine Anfragen zum Bau/Fräsen von Frames, Teilen oder sonstigen Aufträgen. Ich betreibe die Seite rein als Hobby und nutze die zur Verfügung stehende Zeit gerne für meine eigenen Projekte.
Bei einigen Projekten werde ich zu gegebener Zeit die Pläne veröffentlichen - aber auch hier lasse ich mich ungern hetzten ;-)
No waranties for completeness of any contructions, part lists etc.. I build from party i have just lying around in my workshop.
Please, No requests to buy frames, builds, etc.. I run this page in my spare-time and as hobby only. Want to keep my free time to work on my own projects - sorry
I will release the plans for some build at some point in time, but again, please don't ask for unreleased plans, i don't want to get rushed ;-)